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目标:零排放
资源循环利用
各项治理指标均优于国家一级排放标准
1995年获山东省人民政府颁发的“水污染防治工作先进单位”称号
1997年底全面通过了山东省环保局的验收,荣获“山东省水污染治理先进单位”荣誉称号
2004年1月18日,通过了ISO14001环境管理体系认证
2005年被评为“山东省环境友好企业”称号

公司先后投资八亿元引进国际一流设备和技术

实现了废物的资源化利用
   - 利用造纸污泥开发出三倍体毛白杨专用复合肥和成品纸包装塑维板
   - 利用碱回收白泥制成轻质碳酸钙,作为造纸用填料。
   - 利用热电厂粉煤灰制造水泥、砖瓦

多年以来,在企业发展过程中,太阳纸业大力实施循环经济战略,走出了一条高科技支撑、生态链拉动、产业化经营、资源化利用、可持续发展的路子,由一个靠3万元贷款、30名农民工发展成为拥有资产总额87亿元、年生产能力150万吨的国家大型企业,是全国最大的高档涂布包装纸板生产基地,经济效益连续多年位居全国同行业前列。企业发展,环保先行。太阳纸业发展的20年,是始终瞄准国际一流水平,不断深化污染治理,营造环保新优势的20年,是高擎绿色纸业旗帜,引导中国纸业治污潮流的20年。截止目前,已累计投资10亿元人民币,引进国际国内最先进的技术工艺和治污设施,使污染治理的各项指标均优于国家规定的排放标准,保持了国内领先水平,实现了企业发展与生态环境的和谐共存,取得了经济效益、社会效益和生态效益的多方共赢。

多年的治污历程使太阳人深刻认识到,环保不是企业的包袱,而是一种资源、是一项产业,环保也可以产生效益。污染治理不单单是末端废水治理,更重要的是实施清洁生产,在生产的全过程、多层次、宽领域来治理污染。要摒弃传统的环保思想,树立“大环保”的理念,大力推进循环经济,优化环保资源配置,整合环保产业经营,把节水、治污、水资源保护有机统一协调起来,努力发挥每一方废水、每一吨废弃物的最大价值,变废为宝,变旧为新,实现废水废物资源化综合循环利用,实现污染治理的综合效益,达成生产经营与生态环境的和谐一致、相得益彰。因此,在治污过程中,太阳纸业遵循循环经济理论,以持续推行“清洁生产审计”为中心,以实施5S现场管理和细化过程控制为重点,取得了末端治理和过程控制的同步协调发展

推进节水技术改造步伐,提高废水回用率

公司采取分散治理与集中控制相结合的治理方式,采用新设备、新材料、新工艺,从工艺流程、技术革新、设备管理、节能降耗、资源利用等全方位入手,实施节水技术改造,2003年共完成了120多项节水工艺改造。同时,还建章立制,完善节水管理制度,健全三级管理网络,加强了用水节水管理。进行了水平衡测试,按照工序分布和衔接情况,合理分配循环水。总之,通过各种措施使水的重复利用率由45%提高到75%,实现了厂区白水封闭循环。目前,太阳纸业草浆吨浆耗水稳定在25方以下,板纸吨浆耗水稳定在17方以下,吨纸单耗达到了国家A级标准,大大降低了清水用量,减少了污染源,降低了生产成本,逐步改变了环保工作单纯依靠废水治理的传统局面。下步,太阳纸业将进一步提高废水回用率,力争今年全厂吨浆耗水达到15方以下,赶超造纸行业吨浆耗水的国际先进水平,再次创造造纸节水工作的新记录。

实施本厂“南水北调”工程,率先实现包装板纸废水“零排放”

2003年下半年,太阳纸业开始着手实施自己的“南水北调”工程。对现有的3万方包装板纸中水进行深度处理,经过砂滤、杀菌、脱色等技术工艺,回用制浆抄纸车间的用水点(贵重器材、化工原料配制除外),在目前吨纸耗水17方的基础上力争降到10方以下,达到国内包装纸板耗水用量最低水平;然后将剩余的中水调往草浆生产过程中,替代碱回收冷却水,排出的冷却水进入制浆车间封闭循环系统,用于高温洗浆、稀释,这项工作今年下半年可完成,使包装板纸中水全部封闭循环回用,最终实现包装板纸废水“零排放”。

综合开发利用固体废物,构建循环经济链

在对造纸污泥的综合利用上,一方面采用施胶、高压工艺,生产高强度包装板,用于成品纸包装,以节约木材用量,该技术已荣获国家专利,产品已投入批量生产;另一方面,积极开发探索利用污泥生产NPK有机复合肥和土壤改良剂,利用污泥中的造纸纤维、氮素等有用物质,开发三倍体毛白杨专用复合肥等,用于“哺苇育林”,再“以林养纸”,“以纸促林”,形成废水、污泥、浆纸林、造纸等互为依托的生态产业链,打造有机统一的循环经济圈,真正实现环保工作由投资型、污染型向效益型、资源型的转变,把传统的造纸工业引导到新型工业化发展道路上来。

  太阳纸业北厂6万方水处理于2003年9月份动工,2004年2月份正式投入使用,采用的是德国冯?诺顿西公司的先进工艺—百乐克综合池工艺。其设计工艺流程(除虚线标注外)如下:

             该系统采用厌氧+好氧+物化三级组合处理工艺,处理对象为太阳纸业北厂区的中段废水:废水经厂区内两万方系统预处理后进入该设施,经过格栅去除一部分较大杂质后经提升泵流入入凉水塔,使得污水的温度得到一定程度的降低,满足进入厌氧系统及好氧系统微生物对温度的要求;然后进入厌氧沉淀池系统,去除部分不溶性悬浮物和部分可溶性有机物,从而为生化系统减少了负荷;通过深层厌氧池水解和产酸菌的作用,将废水中的大分子有机物分解成小分子有机物,使废水中的溶解性有机物显著提高。厌氧出水经好氧初步沉淀进一步处理后进入好氧池,在合适溶解氧的环境下通过投加营养盐以满足微生物反应的条件,依靠活性污泥中的微生物来吸附降解废水中的污染物质。活性污泥回流保证生化池内微生物的数量,经过生物反应的废水在二沉池中进行固液分离,上清液进入絮凝区后,经过物化絮凝处理,去除不可生化的COD后进入三沉池进水泥水分离,最终达标排放。
  
  随着公司产量提高,污水排放量和污染负荷均有所增加,为保证本系统的稳定运行,出水水质稳定达标排放,公司于 2007年7月份对系统进行改造,投资2600万增建了一套深层厌氧系统, 2008年2月份投入使用,原废水经过厌氧后可以去除40%左右的COD,而且从一定程度上改变废水的B/C比,从而改善和提高废水的可生化性,为好氧创造良好条件,同时也降低了后续好氧的动力消耗。在日益严峻的环境形势下,公司着眼于环境与经济的和谐发展,加大对环境治理的投入力度,目前该设施运行处理费用约2.5元/吨水。

   本系统处理水质为制浆中段水,每天的处理水量约为40000立方左右,进水COD浓度在1400mg/L左右,经过厌氧+好氧系统处理后,二级出水COD在240-320mg/L,最终经过物化加药,出水CODCOD≦100mg/L,满足山东省南水北调地方流域标准,已达到国内乃至国际同行业领先水平。
           

南厂区废水处理设施简介

  南厂区水处理站位于公司南厂区西南,主要处理单元有气浮处理设施、26000m3/d浙江水美A/O工艺及30000m3/d百乐克生物综合池工艺,目前白水经气浮处理后完全回用于抄造低品质用水或制浆工艺用水,制浆废水经气浮处理后部分仍可回用于制浆,其余废水采用好氧生物处理工艺,通过物化及生化方法有效降解废水中的COD和BOD。其工艺流程图如下:

             废水首先经格栅去除较大的浮渣后,用泵提升经斜网回收其中的纤维用于生产,废水在PAC、PAM的作用下进行絮凝反应,进而在初沉池中进行初步沉淀处理,使细小纤维和无机颗粒沉淀下来,沉淀污泥用污泥泵输送到污泥处理系统处理。经初步沉淀处理后的废水进入生化池,在合适溶解氧的环境下通过投加营养盐以满足微生物反应的条件,依靠活性污泥中的微生物来吸附降解废水中的污染物质。经过生物反应的废水在二沉池中进行固液分离,活性污泥回流保证生化池内微生物的数量,剩余污泥排入集水井,上清液达标排放。
  
  该水处理系统日处理水量约30000立方,吨水处理费用在1.2元左右。系统进水COD浓度为2200mg/L,经预处理后采用两级生物处理工艺,处理后水质COD≤80 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤60 mg/L,优于国家及地方标准。
           

徐家营氧化塘


   该工程位于兖州市西南15km处,占地约450亩,为公司废水深度治理工程设施,该设施处理水质为南北厂废水处理站处理后出水水质。前端曝气主要目的是稳定均匀水质,提高后续水质的Do.以改善水质环境,利用深层水质中的微生物及水中植物来进一步降解残余污染物。

   经氧化塘生物自然降解后,公司最终排水水质COD在80mg/l左右,色度小于50倍,达到公司所在流域水质排放标准。在今后的环境治理中,太阳纸业进一步实施可持续发展战略,在造纸行业中争创绿色环保型、环境友好型、社会和谐型企业。

 

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